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冶金企業(yè)的水務(wù)節(jié)能與水資源利用率提升

 

中鋁集團(tuán)山西興華科技水務(wù)公用工程綜合節(jié)能降耗解決方案

 

■ 企業(yè)概況
興華科技股份有限公司位于山西省呂梁市交口縣溫泉工業(yè)園區(qū),是中央企業(yè)中鋁集團(tuán)旗下企業(yè),山西企業(yè)制造業(yè)100強(qiáng)。

 

■ 項(xiàng)目背景
一、脫鹽水系統(tǒng)
興華科技原有脫鹽水系統(tǒng)采用“UF(超濾)+RO膜反滲透+混床離子交換”工藝制取脫鹽水(脫鹽水電導(dǎo)率控制指標(biāo)為≤0.2 μs/cm),該套系統(tǒng)在實(shí)際使用中存在如下問題:
(1)系統(tǒng)出水率較低,實(shí)際運(yùn)行過程中,制水率還不到65%,造成了水資源的浪費(fèi)。同時(shí)山西呂梁地區(qū)原水供應(yīng)緊張,需要增打井才能滿足生產(chǎn)需求,一方面費(fèi)用較高,另一方面水源地難尋。
(2)RO膜系統(tǒng)出水水質(zhì)不好,原水水質(zhì)硬度較高,膜易結(jié)垢,造成使用性能明顯下降,出水水質(zhì)電導(dǎo)率逐步升高,縮短了后端混床制水周期量。
(3)系統(tǒng)運(yùn)行成本偏高,噸水制水成本高達(dá)9.567元/噸;

 

二、循環(huán)水系統(tǒng)
循環(huán)水系統(tǒng)在技術(shù)改造前主要存在以下問題:
(1)系統(tǒng)管網(wǎng)特性與循環(huán)水泵特性不匹配,為滿足末端設(shè)備用水所進(jìn)行的調(diào)節(jié)增大了管網(wǎng)系統(tǒng)的阻抗造成額外的能量損失。
(2)循環(huán)水動力裝置偏離設(shè)計(jì)的最高效率工況點(diǎn)運(yùn)行,機(jī)組運(yùn)行效率偏低。
(3)系統(tǒng)中存在一些阻抗偏高的水力設(shè)備,造成能量損失。
(4)系統(tǒng)運(yùn)行控制粗放,存在使用過程中因工況變化而引起高能耗的現(xiàn)象。


■ 解決方案概況
一、脫鹽水系統(tǒng)
根據(jù)中鋁興華科技原水水質(zhì)全分析報(bào)告,以及水量、出水水質(zhì)指標(biāo)要求,結(jié)合安耐杰科技多年來成功的工程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)并建設(shè)一套150m³/h EFDT高效脫鹽水系統(tǒng)代替原有脫鹽水系統(tǒng),原有脫鹽水系統(tǒng)作為備用系統(tǒng)。
EFDT高效脫鹽水系統(tǒng)工藝流程如下:
原水箱(原有)→原水泵(原有)→EFDT普瑞器→EFDT陽床→脫碳器+中間水箱→中間水泵(陰床進(jìn)水)→EFDT陰床→中間水池(原有)→中間水泵(混床進(jìn)水)(原有)→混床(原有)→脫鹽水箱(原有)。

 

二、循環(huán)水系統(tǒng)
采用EFGT高效流體輸送技術(shù)對檢測資料進(jìn)行系統(tǒng)分析和研究,結(jié)合系統(tǒng)管路流體力學(xué)特性,通過整改系統(tǒng)中存在的不利因素,降低“無效能耗”,提高輸送效率,達(dá)到綜合節(jié)能效果。
(1)局部管網(wǎng)和水力優(yōu)化:對循環(huán)水泵進(jìn)出口閥門間管道進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,優(yōu)化水泵進(jìn)出口流態(tài),提高水泵運(yùn)行效果,同時(shí)對系統(tǒng)中阻抗偏高的水力設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化。
(2)循環(huán)水動力裝置優(yōu)化:針對水泵運(yùn)行效率較低的問題,根據(jù)原水泵的運(yùn)行工況及系統(tǒng)管路特性,設(shè)計(jì)出匹配管路特性和用水變化的水力模型,按優(yōu)化后的系統(tǒng)指標(biāo)為水系統(tǒng)量身定制高效節(jié)能泵。
(3)加強(qiáng)系統(tǒng)用能管理:增設(shè)控制裝置,實(shí)施合理的能耗控制,降低系統(tǒng)使用過程中因工況變化而引起的高能耗現(xiàn)象。


■ 方案應(yīng)用效果
一、脫鹽水系統(tǒng)
相比原有脫鹽水系統(tǒng),EFDT系統(tǒng)投運(yùn)后具有如下優(yōu)勢:
(1)系統(tǒng)出水水質(zhì)好
EFDT陰床出水水質(zhì)電導(dǎo)率在0.1~2 μs/cm(運(yùn)行期間大部分時(shí)間,電導(dǎo)率≤1 μs/cm),混床出水水質(zhì)電導(dǎo)率小于0.1μs/cm。
(2)安全穩(wěn)定
EFDT系統(tǒng)原水水質(zhì)耐受彈性大,抗負(fù)荷沖擊強(qiáng),其出水并不會隨原水電導(dǎo)率產(chǎn)生較大波動,使得除鹽水站的運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠。
(3)運(yùn)行成本低
EFDT系統(tǒng)投運(yùn)后噸水制水成本低至4.8元/噸,僅為原系統(tǒng)制水成本的50%。
(4)環(huán)保
EFDT系統(tǒng)水耗僅為0.05 m³/m³,全年排放廢水量很少,減少了水資源浪費(fèi),同時(shí)緩解了原水用水緊張問題。
(5)系統(tǒng)占地面積小
EFDT系統(tǒng)運(yùn)行流速高,同等規(guī)模情況下占地面積僅為原系統(tǒng)的1/3,并且對生產(chǎn)環(huán)境要求低。
(6)自動化程度高,勞動強(qiáng)度低
設(shè)備僅4個(gè)主控閥門,可全自動控制,配合特有的EFDT控制程序(安耐杰軟著),系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)“一鍵再生”和“一鍵運(yùn)行”。

 


二、循環(huán)水系統(tǒng)
經(jīng)過系統(tǒng)優(yōu)化后,循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行更加穩(wěn)定,有效消除水泵的汽蝕情況,提高水泵的使用壽命。改造后電機(jī)的溫升得到明顯降低,系統(tǒng)流量具有更大的調(diào)節(jié)空間,運(yùn)行安全性得到有效保障。系統(tǒng)運(yùn)行效率明顯提升,能耗大幅下降,綜合節(jié)電率達(dá)到26%,年節(jié)電477萬度。

 

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了解安耐杰EFGT循環(huán)水節(jié)能技術(shù)>>>

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